企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
所在地区: | 广东 东莞 |
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赖先生 先生
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手机号码: | 13609680530 |
公司官网: | www.dgfangrong.... |
公司地址: | 广东省东莞市大朗镇沙步第二工业区沙通路163号 |
发布时间:2022-01-22 02:22:16
1.拔壳:将从钢厂新进的原材料通过倒挂式拔壳机或抛丸使用物理方式去除氧化皮(目的:去除钢材表面的氧化部分方便快捷酸洗,节省酸洗时间,提高工作效益,质量要求:钢材去除氧化皮后,要保持铁线光滑、完整,不能有毛刺现象,以免影响成品产品质量)
2.抛丸:使用抛丸设备可以将氧化皮完全去除,如果不是特殊要求可以不用酸洗就能直接进入联合拉拔机进行冷拔。
第二步:酸洗
将拔壳后的原材料浸泡在盐酸池中5-15分种时间( 优点:对钢材保护好,没有任何损伤。缺点:需要酸洗时间长,效率低。目的:硬化铁线表面,清除铁线表面的氧化皮和杂质)随着环保要求越来越高,大部分企业使用抛丸也能达到去除氧化皮的作用。
第三步:皂化
将酸洗后的原材料 浸泡在石灰皂化液中。(目的:中和酸洗后铁线残留的酸性,防止生锈,增加线材表面润滑度。) 使用质量好的冷拔油也可以起到很好的润滑作用。
第四步:拉拔
将去除氧化皮的材料进去联合拉拔机冷拔(要求:生产出来的铁线表面光滑无划伤,无麻点,无锈斑,尺寸符合规格(直径3MM-20MM 直径公差≤0.02MM))
第五步:校直定尺切断
根据客户要求的尺寸,将拉拔加工好的原材料通过校直切断机加工成客户要求的尺寸长度。(长度2000MM-6000MM 剪切误差±3MM)
使用佛冶机械的两辊矫直机可以增强表面光洁度和直线度(可用于无心磨床,自动车床,走心机等
第六步:质检
检测直径公差范围 材料表面粗糙度 直线度 硬度 抗拉强度 折弯性能等
第八步:浸防锈油
将生产好的成品浸泡在防锈油中 避免钢材生锈。
东莞市方荣精机工业有限公司(原东莞市大朗方荣机械厂)是一家集生产,设计,销售为一体的工厂。***制造螺纹牌牌加工设备及精密冷拔设备。现已开发销售的产品有:
一、螺纹加工设备:a滚牙机(滚丝机)、b车牙机(气压车牙机、油压滚牙机)、c簿管滚牙机(灯头滚牙机)、d全牙机、e六轴攻牙机;
二、精密冷拔冷抽设备:拉拔机(抽管机、冷拔机、抽芯抽管机、抽管机)、调直机(矫直机)、.缩头机(缩口机)、 拉花机;
1、比例溢流阀的电磁线圈是否得电,比例电磁线圈电压是否符合要求,如上述原因,请检查相关电气原因。
2、检查插装阀是否卡死或主阀芯是否被卡死,以及阻尼小孔堵塞,如果是上述原因,请拆卸溢流阀清洗干净,重新装上。
3、三相电源调相,导致电机反转。
故障二:液压折弯机滑块快速转慢速,时间停顿过长。
1、检查油箱油面是否过低,充液口未被淹住,快进时油缸上腔充液吸空引起充液不足。如上述原因可以将油箱油液加至充液口上方5mm以上使充液孔完全被淹住。
2、检查快进速度是否太快,引起充液不足。如上述原因可通过修改系统参数降低快进速度。
3、检查充液阀是否被完全打开,如果是因为油液污染,使充液阀的阀芯活动不灵活有卡滞现象引起充液不足。需要清洗充液阀重新装上使阀芯灵活自如。
故障三:液压折弯机滑块返程正常,快进正常,手动不能慢行向下,折板无力。
1、检查控制充液控制油路的“二位四通”换向阀是否工作正常,如果是则引起充液阀未关闭,使上腔与油箱充液口相通,不能建压。导致该阀不能正常工作的原因是没有通电或者被卡死。
2、检查充液阀是否被卡死,如是,请清洁充液阀,重新装上,至使阀芯灵活自如。
故障四:液压折弯机滑块返程速度太慢,回程压力高。
此类故障主要是充液阀未打开,此现象刚好与上述故障三的现象逻辑关系相反,可参照故障三的解决方法进行处理。
主轴系统是机床产生振动的关键部件,分析主轴的动态特性可以了解机床的抗振能力和变形方式。分析中将主轴与支撑轴承简化成一个弹性系统,同时将主轴旋转产生的离心力当作结构的预应力,该方法为主轴类零件的动态分析提供了新的思路。
当主轴转动时,质心会偏离轴线使轴产生方向周期性变化的惯性力,这一惯性力是激起轴的横向振动的主要原因。当主轴转速接近或通过自身临界转速时,其振动会显得异常强烈。模态分析可以确定机构的固有频率和振型,从而避免主轴工作时产生过大振动。
主轴作为分析研究的对象选择了两种设计结构,一种是长轴结构,另一种是短轴结构。由图1可以看出,长轴结构设计中的主轴属于细长轴,长度为736mm。而第二种设计的空心短轴中轴长度显着减小到280mm,直径相对增大。可以看出这两种方案中主轴结构的形状和尺寸都不相同,通过有限元分析可计算出结构的模态参数,对比结果判断哪种结构更优。
本文在模态分析过程中考虑了轴承的支撑刚度,并将主轴旋转产生的离心应力作为预应力,求解得出所设计主轴的低阶固有频率和振型。对比结果显示空心短轴的动力学特性比长轴的更好。本文还对其做了谐响应分析,结果表明在一定频率变化的正弦力作用下空心短轴结构的受力变形更小,这也与模态分析的结果相吻合。
数控成型磨床引起工作台爬行的原因主要可分为两类:一类是机械原因;另一类是数控系统本身引起的工作台爬行。
1.工作台导轨及床身导轨间的润滑状况差工作台爬行往往是由于工作台运行导轨润滑不良引起的。润滑太小,或干脆由于润滑通道阻塞而引起润滑油根本就打不到导轨上来,这就增大了导轨副间的摩擦力,从而引起工作台的爬行现象。这时我们只需将润滑通道打通或将润滑量适当调大,就可将工作台爬行问题解决。要注意是,导轨副间的润滑量也不可调得太大,否则将引起工作台运行中的漂移,进而引起磨削工件的相关质量不良问题。
2.工作台的动力传动部分引起工作台的动力传动部分即丝杠及其相关连接部分,包括丝杠本身及连接用的轴承等。
首先,我们用手转动丝杠时应无明显阻滞感,转起来手感应柔和、均匀。如有手感阻滞则可能是丝杠的支撑用轴承发生损坏,丝杠螺母里的滚珠或滚道发生了损坏或进了脏物,如小切屑等。我们应根据检查的情况进行相应的处置,或换轴承,或换丝杠,或进行清洗,或请***人员对丝杠进行调整及精度***等。其次,我们要检查丝杠两母线对床身导轨的平行度。一般出厂时我们把床身导轨对丝杠两母线平行度调整在O.08mm以内,用户实际应用起来可以适当放宽至0.1mm,检查如果超差,应将其调整至标准范围以内。另一种情况是丝杠及伺服电动机连接部分出了问题。我们要求此处相连的两轴同心度较高,一般应控制在0.1mm以内,否则就超出了联轴器及伺服电动机的纠错范围而引起工作台爬行。
3.床身及工作台变形引起这种情况一般是由于季节温差变化大,而设备室内没有相应的温度调节装置,从而引起机床所处环境温度变化较大,相应的导轨由于温度变化而变形。导轨副变形后,其运行接触状况较差,只有很少的地方接触,导轨副间隙变大,造成润滑油泄漏,从而形不成真正的油膜,进而引起工作台爬行。这种情况比较复杂,应该请***人员利用仪器对床身进行检测、修复。
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